תוכן עניינים:

Hexabot: שדרוג: 5 שלבים
Hexabot: שדרוג: 5 שלבים

וִידֵאוֹ: Hexabot: שדרוג: 5 שלבים

וִידֵאוֹ: Hexabot: שדרוג: 5 שלבים
וִידֵאוֹ: BEST Upgrade for Flyingbear Ghost 5, 3D Printer heat chamber 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
Hexabot: שדרוג
Hexabot: שדרוג
Hexabot: שדרוג
Hexabot: שדרוג

ובכן, עברה קצת יותר משנה מאז שהקסבוט הושלמה, ולבסוף הגעתי להפיכת ההוראה הזו הכוללת עבודות שנעשו רק כמה חודשים לאחר השלמת ההקסבוט.

הרובוט זכה לשימוש רב על ידי רוכבים נלהבים תוך מספר חודשים (ביניהם היה בן דודו הצעיר שהסיע אותו הלוך ושוב במשך שעות כשהחזרתי אותו הביתה במהלך חופשת חג המולד), וזה הוביל לגילוי של כמה פגמים בעיצוב. הפרויקט הזה מומן ישירות מהכיס שלי, כך שמטרתו לחסוך כסף חסכתי בכמה דברים. אחד הדברים לא היה הוספת תותבים לאף אחד מהמפרקים המסתובבים. עד מהרה התברר כי חיבורי הכונן העיקריים לא יחזיקו מעמד זמן רב בלעדיהם. מדריך זה יראה לך מה עליך לעשות כדי לתקן אותם.

שלב 1: הנזק שנגרם

הנזק שנגרם
הנזק שנגרם
הנזק שנגרם
הנזק שנגרם
הנזק שנגרם
הנזק שנגרם
הנזק שנגרם
הנזק שנגרם

הצמדות הכונן במכונה עשויות אלומיניום, וצירי ההנעה הם ברגי פלדה. מגע מפלדה על אלומיניום הוא חיכוך גבוה למדי, שבשילוב עם אזור המגע הקטן של חוט הבריח מוביל לבלאי כבד באלומיניום.

כמו כן, רגלי הפלדה המתחככות בבורג ההנעה גרמו נזק כבד לחוטים. מגע הפלדה על פלדה לא כל כך דואג לי כרגע, אז אני אתמקד רק באינטראקציה מאלומיניום-פלדה.

שלב 2: מה שאתה צריך

מה אתה צריך
מה אתה צריך
מה אתה צריך
מה אתה צריך
מה אתה צריך
מה אתה צריך

כדי לבצע תיקון זה תצטרך:

חומרים: 2 תותבי ארד עם אוגנים בקוטר פיר 3/4 אינץ ', אורך 1 אינץ' מתחת לאוגן, קוטר חיצוני 1 אינץ '(השתמשתי בחלק McMaster-Carr # 6338K434) 2 כיתות 5 3/4-10 x 5 אינץ' אורך ברגים (McMaster- חלק Carr # 91247A855) כלים: מכונת מקדחה או מקדחה של 1 מקדחה Arbor Press

שלב 3: הגדלת חור

כדי לוודא שהתושב נשאר יושב לצמיתות, אנו רוצים לקדוח את החור בכדי להשיג הפרעה (או לחיצה) המתאימה לתותב. קוטר התותב הוא 1 אינץ 'עם קוטר סובלנות של +0.003 "עד +0.004". על פי דף אינטרנט זה +0.002 "הוא ההפרעה המקסימלית להתאמת עיתונות. לכן, זה יהיה מעט לחיצה הדוקה עם החור הקידוח באורך 1 אינץ ', אך עדיין צריך להיות ניתן לניהול (השתמש במכבש גדול אם אתה יכול!).

כל התיקון הזה די פשוט. נתק את הרגליים ב- Hexabot כדי שתוכל להסיר את הצמדות הכונן. מהדקים את ההצמדה היטב במכשיר הקידוח המועדף עליכם ויישר את חור ההנעה השחוק עם ציר המקדחה. צ'ק את הקצץ והגדיל את החור.

שלב 4: לחץ על התאמת התותב

לחץ על התאמת התותב
לחץ על התאמת התותב
לחץ על התאמת התותב
לחץ על התאמת התותב
לחץ על התאמת התותב
לחץ על התאמת התותב

לאחר קידוח החור, תוכל ללחוץ את התותב פנימה בעזרת מכבש. חיטוב החור מעט יכול להקל מעט על הנחיית התותב למקומו.

שים לב כי הצד של ההצמדה שבה נמצא האוגן הוא חשוב. כאשר ההצמדה מחוברת שוב לרובוט, אתה רוצה את אוגן התותבות כלפי חוץ. עיין בתמונות האחרות בשלב זה להבהרה נוספת.

שלב 5: התקנה מחדש

התקנה מחדש
התקנה מחדש
התקנה מחדש
התקנה מחדש
התקנה מחדש
התקנה מחדש

לאחר שהוספת תותב לכל קישור, ניתן להתקין אותו מחדש. כאשר האוגן על התושב פונה כלפי חוץ, יהיה עליך להוסיף רק 2 מכונות כביסה בניגוד ל -3 שהיו שם בעבר.

חבר מחדש את כל הרגליים והצמדות, הדק את המנעול על בורג ההנעה ותהנה מהנסיעה החלקה יותר של המשושה שלך!

מוּמלָץ: