תוכן עניינים:

תיקון מזל"ט מרוסק, מספר נושאים: 4 שלבים
תיקון מזל"ט מרוסק, מספר נושאים: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: תיקון מזל"ט מרוסק, מספר נושאים: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: תיקון מזל
וִידֵאוֹ: תיקון עולם - מזל"ט ישראלי מתקדם נחטף, נפרץ והושמד 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
תיקון מזל
תיקון מזל
תיקון מזל
תיקון מזל

שלום זהו DJI ספארק בשם Little Big Red Beard. הוא במצב קשה הוא פנה לאשפה לפני שחילצתי אותו. ההתרסקות האחרונה של LBRB גרמה לשבר ברגל ומי יודע מה עוד.

זה היה המסע המייגע שלי כדי למנוע מהזקנה האדומה הגדולה להיות ממוחזרים.

שלב 1: בואו לזהות את כל מה שלא בסדר, אנחנו

בואו לזהות את כל מה שלא בסדר נוכל
בואו לזהות את כל מה שלא בסדר נוכל
בואו לזהות את כל מה שלא בסדר נוכל
בואו לזהות את כל מה שלא בסדר נוכל

ובכן ברור שיש לו רגל שבורה ונראה כי 2 מהחוטים מנותקים גם מהמעגל העולה על תחתית המנוע. הסרת המכסה העליון (6 ברגים בחלק התחתון) חושפת בעיות נוספות בפנים. חסר אחד ממחבר כבל האנטנה שאמור להיות מחובר ללוח המעגל הראשי. הצד השני רופף בצד אחד, וכבל סרט ה- GPS גם אינו מחובר בצד אחד. אני חייב להסיר את מודול ה- GPS כדי לחבר אותו מחדש. כשאני מסתכל מקרוב על הלוח הראשי אני רואה שמחבר אחד מולחם לאנטנה נותק לחלוטין. לאחר השימוש בגוגלר נראה שאני יכול לחתוך את החוט ולהלחם את שני החוטים ישירות ללוח. מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות?

שלב 2: כיצד לתקן בעיות אלה?

כיצד לתקן בעיות אלו?
כיצד לתקן בעיות אלו?
כיצד לתקן בעיות אלו?
כיצד לתקן בעיות אלו?

שבב GPS קל להסרה על ידי הסרת 4 הברגים העליונים. חיברתי מחדש את הכבל ללוח הראשי ושמתי נקודה של דבק חם משני הצדדים כדי להחזיק אותו במקומו. האנטנות היו קצת יותר מסובכות. חתכתי את המחבר בחוט האנטנה והפרדתי בזהירות את החוט המרכזי מהחוט החיצוני הקלוע. החוט המרכזי מולחם לעקוב הזעיר במרכז העליון של המקום בו נמצא המחבר והחלק הקלוע (קרקע) לצד שמאל או ימין. זה לקח לנצח והייתי צריך להגיש את קצה ברזל הלחמה כדי לקבל את הנקודה מספיק טובה כדי לעשות זאת, אבל זה אפשרי. להיות סבלני!! החוט יישבר ללא סיבה, אז תכופף הכל לאיך שהוא יושב לפני הלחמתך. לאחר החיבור השתמשתי באפוקסי כדי לשמור על החוטים במקום. הדבק שאתה משתמש בו לא יכול להיות מוליך בכלל או שהוא יגרום להפרעות. זה נראה מכוער לעזאזל אבל זה עובד וזה מה שחשוב לי. כדי לבדוק וודא שהכל מחובר והדלקה מתחבר למזל ט והתחל ללכת. אות הטלפון בכל מקרה הוא קצר טווח אבל הצלחתי להגיע 600 מטר לפני שהייתי מרוצה.

שלב 3: עבודה מוטורית / גוף

עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף
עבודה מוטורית / גוף

החוטים רצים ברגלו של המזל ט בקו אחד עם האופן שבו הם מתחברים ללוח, אז פשוט קו אותם והצמד אותם מחדש. הסרתי את הלחמה הישנה וחתיכות החוט השבורות כדי לוודא ששום דבר לא יקצר. לאחר מכן הפשיטו והדקו את החוטים והניחו אותם בחריצים. עכשיו כשהחוטים מחוברים הכנסתי סוללה ובדקתי אם הכל עובד וזה עבד.

כדי לחבר מחדש את נתחי הפלסטיק ניקיתי את מפרק השבירה בעזרת מעט נייר חול ושפשוף אלכוהול. כמות קטנה של דבק סופר בקצה הפנימי ממש (מספיק כדי להחזיק אותו במקום בזמן העבודה). הניסיון שלי הוא שדבק פשוט לא מספיק לדברים כאלה, הוא פשוט יישבר בקלות בעתיד. עם חימום ריתוך הפלסטיק חתכתי פיסת רשת חיזוק קטנה וכופפתי אותו בצורת המפרק. בעזרת מהדק גדול להחזיק את הקצה החיצוני בזמן שאני מחמם את הרשת בנקודת השבירה. בעזרת מגהץ הריתוך מפלסטיק לחץ על הרשת לתוך הפלסטיק, ברגע שאתה מסיר את המגהץ הפעיל לחץ בעזרת מעצבים כדי לשמור על הרשת בתוך הפלסטיק כשהוא מתקרר. לאחר שהרשת מתחת למשטח כיסיתי את האזור בפלסטיק חדש באמצעות ברזל הריתוך. אחרי שהכל מתקרר קובץ ונייר זכוכית ביד לצורתו המקורית. כיסיתי את האזור עם 2 חלקים אפוקסי לגימור חלק ושפשפתי את האפוקסי כדי להסיר ריצות נוספות ולנקות. זה נתן לי רגל חלקה וחזקה שהחיבורים המצורפים עדיין מתאימים לה.

שלב 4: מגע הגמר

מגע הגמר
מגע הגמר
מגע הגמר
מגע הגמר
מגע הגמר
מגע הגמר
מגע הגמר
מגע הגמר

טיסת מבחן אחרונה (במוסך כי יורד גשם בחוץ) והיו טובים. מרכיבים מחדש, מנקים ומתלבשים. LBRB מעופף, מרחף יציב, טווח ה- WIFI נהדר והכל נראה טוב באפליקציה. אני כל כך מתרגש שזה עבד. זה לא היה מהיר, קח את הזמן. בדקתי חלקים לאחר כל שלב כדי לוודא שמה שעשיתי עבד. הזמן הכולל שאתה מסתכל על 2-3 שעות (הוסף עוד שעה אחת לשיוף) בהתאם לרמת הניסיון. אבל הזקן האדום הקטן וחזר לפעילות.

אנא יידע אותי אם זה היה מועיל בתגובות. אני אוהב לשמוע מה אתם חושבים, וזוכר שאתם יכולים לעשות הכל.

מוּמלָץ: